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今年以来,武钢炼铁总厂烧结分厂加强能源管理,落实能耗管理制度,开展达产竞赛,使全厂节能降耗工作取得好成绩。1至10月,该厂烧结矿工序能耗累计为59.66kgce/t,创历史最好水平,实现了年初制订的全年工序能耗“破6见5”新目标。 今年,武钢公司大幅下调了对烧结矿工序能耗的考核指标,比去年降低2kgce/t,要求全年实现“破6见5”。为此,该厂工序能耗要完成公司下达的考核指标,难度很大。 遇难不畏难。为了公司降成本大局需要,烧结分厂确立了不管多难,也要狠抓节能降耗不放松,采取一系列强有力举措来确保这一目标实现的思路。 严格管理降能耗。今年以来,厂坚持将能源管理作为厂调度系统一项重要工作来抓,由厂调度室监控全厂大型抽风机运转情况,减少了大型风机的空转时间;各车间根据料流情况,合理控制环冷鼓风机的运转台数,环冷风机运转台数控制在≤4台,减少了大量电耗。厂还组织督察组,将全厂能源介质的跑、冒、滴、漏现象及办公室、工休室等场所的用电情况,作为督察的重点,对未达到管理要求的进行严格考核并曝光。厂要求各车间、驻厂维保单位按各自的区域进行自查,结合设备管理部门的专项检查,进行设备跑、冒、滴、漏缺陷整治,特别是重点实施了对四烧区域地下管网渗漏点的整改,促使能耗降低。 开展烧结车间达产竞赛活动,降低能耗。年初,厂部确定今年内一烧、三烧要达到设计能力目标。为此,厂全年组织了一、三烧达产劳动竞赛,各车间领导高度重视,精心组织,各项竞赛按计划稳步实施。目前,一烧、三烧1~10月烧结矿产、质量均实现设计能力目标,两个车间烧结机台时能力均创历史新高,确保了烧结矿能耗降低。 烧结分厂在节能降耗工作中,还注重发挥三烧、四烧自产蒸汽的生产能力,减少公司外网蒸汽的消耗量。同时,厂还切实加强了对计量仪表的监控、校对,保证能源消耗数据的准确,消除了因计量失真而产生的消耗虚增现象,保证了能源消耗达到公司下达的考核指标。 |